發布日期:2020年6月11日
廣西球墨鑄鐵管廠家今天給大家淺談下球墨鑄鐵生產縮松的一些“異常”現象,希望對想了解的朋友有所幫助!
高爐鐵水直接加入感應電爐的短流程鑄造,生產球墨鑄鐵鑄件時,如果熔煉中沒有很好的高溫熔煉操作,容易出現鑄件縮松缺陷。分析原因,估計是原鐵水裏面高爐鐵水內的厚片狀石墨,在熔煉中沒有消除,凝固過程中,液態下石墨過早析出,凝固後期石墨化膨脹不足引起。本溪地區某風電鑄造工廠,利用短流程生產風電鑄件,都以探傷不合格報廢,幾乎沒有合格鑄件,損失慘重,就是例子。本溪地區高爐鐵水質量較好,有害微量元素很低,鐵水直接進入功率不高的保溫感應電爐,估計高溫冶煉,細化石墨不足。而江蘇吉鑫的短流程工藝,是高爐鐵水經過30噸電弧爐氧化燒損了有害元素,熔煉過程經過了高溫冶煉,同時燒損的碳,又經過增碳劑處理增加了碳,和上面所說本溪短流程在熔煉工藝上有很大的不同。
生產壁厚不均勻中小球鐵鑄件時,鑄件各處熱節分離,連接熱節部位的結構壁厚較薄,采取各種措施,如冷鐵或鉻礦砂加速熱節冷卻,控制澆註溫度,提高碳當量,變更澆冒口系統等等,都無法解決低於2級X射線探傷要求。當把碳當量從4.4-4.6%降低到4.25-4.30%之間後,縮松減輕,探傷合格。當然,同時也采取了一些其他輔助措施。采取這種做法的原因,是因為之前流水線造型,生產球鐵卡車輪毂,個別熱節分散的輪毂生產經驗所得,與其他大部分球鐵輪毂成分控制較高碳當量不同。這種做法能夠減少縮松的原因,一直搞不清楚,是否與周啟明老師文章中說得,延遲石墨化膨脹和凝固中減少初生石墨有關?這些球鐵鑄件碳當量選擇低於共晶點附近,早期凝固過程中,雖有石墨析出,但量較少,主要首先析出奧氏體枝晶,給後期共晶凝固留下了較多的石墨化膨脹量,因此較少了縮松缺陷。
廣西翔特鑄管科技有限公司總部坐落於“南寧市西鄉塘區是專門從事管材銷售,主營有球墨鑄鐵管以及其他管材類,全國各地均設有辦事處及代理商。項目總投資2.5億元,項目占地3.6萬平方米,建有8條高效的自動化離心鑄管及後處理生產線,具備年產30萬噸DN80-ND2000國際標準性的球墨鑄鐵管及管件的生產能力。
本公司采用新的國家標準《GB13295--2008水及燃氣管道用球墨鑄鐵管、管件及附件》、《GB50028-200X城鎮燃氣設計規範》,產品不僅可用於城鎮天然氣和煤氣的承壓輸配地下管網,還能廣泛應用於輸水、輸油管道以及食品、制藥、化工等行業的生產流程管網。
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